开栏语
今年以来,化工集团严格按照陕煤集团“五个新突破”“七个全面深化”“八个精准发力”工作部署,深化拓展“四种经营理念”,扎实推动“固根基、扬优势、补短板、强弱项”重点工作落地见效。所属各单位聚焦提质增效稳增长,在抓重点破难点上持续发力,实施一系列得力举措,通过优化生产组织、细化成本管控、加强亏损治理、强化管理创新等,全力冲刺四季度,确保全年各项目标任务顺利完成。
陕化公司磷铵月产量再创新高
10月份,陕化公司磷铵总产量3.4万吨,再次刷新8月份刚刚创下的月产历史最高纪录。1-10月份磷铵总产量较去年同期增产1.5万吨。
10月份,该公司多次组织磷铵分厂技术管理人员召开专题会,紧盯小时产量和装置开车率,从人员、机器、环保、管理四个方面进行全面分析。分管领导牵头负责,以问题为导向,群策群力、集思广益,通过优化工艺、完善设施、统筹协作等,精准施策,深入挖潜。
源头把控,实施分类配矿,提高装置对不同品位磷矿适应性。10月初,磷矿场库存矿种多达9种,为摸清不同矿种的“脾性”,该公司要求技术组每天通报一次配矿小结,根据传统法、料浆法两套系统运行情况,至少3天调整一次配矿比例,以严细实作风稳定源头,发挥两套生产系统最大产能。
聚焦关键问题,攻坚克难,补齐短板,提高稀酸装置开车率。以往,磷酸装置过滤二系统负责接收全系统生产污水和浓缩沉降稠酸,导致装置管线容易结垢,开车周期短。增加萃取槽压缩空气搅拌系统后,解决了反应槽搅拌能力不能满足生产实际的问题,生产能力较前期提升5%-10%,运行周期翻了一倍。通过优化稀酸指标控制,将稀磷酸的酸浓提高一个百分点,单独一套大浓缩系统就能满足“传统法”二铵的浓酸需求。同时,小浓缩装置采用“滚酸”的模式保证“料浆法”磷铵产品的指标要求,为一铵装置粉粒同开释放产能奠定基础。
决定传统法二铵产量的是单位时间喷入造粒机内的料浆量,而影响这一关键指标的是中和槽料浆泵喷浆是否持续。该公司技术组翻出原始档案,对中和槽不同时期的变更进行技术分析,找准核心原因,随机实施了中和槽折流板增大折流面积的改造,取得了较好效果,料浆管吹扫频次从改造前平均5分钟一次延长到15分钟。喷浆的流量得到持续稳定的保障,磷铵产品产量和质量得到大幅提升。
因时制宜,因势利导,错峰停车保障装置长周期满负荷生产。10月13日至16日重污染天气三级响应,该公司立即调整生产组织思路,安排大浓缩系统提前计划停车,热洗清理,择机组织稀酸装置停车消缺,对影响生产的萃取槽防腐进行解决。响应结束后,抓住一铵粉粒同开有利时机,调整工艺指标,充分释放3个磷铵产品最大产能。